如何解決移動式(shì)破碎站機殼體漏風造成的揚塵的方法
發布時間:2019-09-19作者:洛陽華礦機械(xiè)點擊:1996字號:大中小
如何解決(jué)移動式(shì)破碎站(zhàn)機殼體漏風造成(chéng)的揚塵的方法
為了減少因破碎(suì)機殼體漏風造成的揚塵,在實際(jì)生產中,移動式(shì)破(pò)碎站廠家建議當物料(liào)幹燥(zào)時經常在破碎機入(rù)口處淋水,其結果加劇袋式除塵器的濾袋糊(hú)袋(dài)和下料器堵塞。皮帶機上的物料在下落(luò)過程中,空氣與物料一起(qǐ)進入密閉(bì)的除塵罩(zhào)內,含塵(chén)氣體通過罩壁上的縫隙和孔口向罩外擴散,汙染環境。
另外,由於皮帶機轉角處除塵點設(shè)置(zhì)不當(dāng),除塵器無論是開與停對下級皮帶機的落差揚塵幾乎無影響。因此,對輥破碎機運行以來,該除塵器就沒有運行過,下(xià)級皮帶機一直處在粉塵彌漫之中。移動式(shì)破碎(suì)站廠家表示,粉(fěn)塵進入除塵器的管道,其入口(kǒu)管處的彎頭使係(xì)統阻力(lì)增大,彎頭部位易被粉塵磨損和堵塞。采用螺旋輸送機和分格輪輸送袋式除塵器(qì)捕集下來的粉(fěn)塵,電耗增加,機(jī)械維護工作量加大;經常需要拆卸分(fèn)格輪下料器,久而久之,下(xià)料器法蘭盤(pán)漏風,加劇灰鬥漏風。當破碎物(wù)料濕度較大時(shí)(雨後或物料淋水後),進入除塵器的粉塵顆粒較破碎幹物料時粗,袋式(shì)除塵器易糊袋,下料器易堵(dǔ)塞(sāi),致使袋式除塵器通風阻力大幅增加,通風能力下降,揚塵嚴重。
由於袋式除塵器是間歇性清灰,當除塵器正常(cháng)工作時,分格輪的漏風也是個不容忽視的問題。袋式除塵器的過濾麵積選型過小,實(shí)際抽風量不(bú)足,移(yí)動(dòng)式破碎站下料口的(de)除塵罩和破碎機腔內難以形成微負壓,造成崗位環(huán)境(jìng)粉塵較(jiào)大。破碎機中袋式除塵器及配套件的故障較(jiào)多,不僅影響正常的除塵,而且增加設備(bèi)的維(wéi)護工作量。從設備檢修的(de)統計情況看,配備件質量差是引起設備故障較多的重要原因。
移動式破碎站廠家表示(shì),破碎機的轉子在工作中起著重要作用,但由於軸頸較大、加入困難,並且加熱時間長(zhǎng),溫度不易控(kòng)製均勻等特點,直接影響設備的運行(háng),要矯直該現象(xiàng)需注意下(xià)述幾點要求:施加的矯直力不(bú)可過猛,防止主軸在裂紋隱患處發生斷裂;當彎曲程度較大時應(yīng)分幾次進行矯直;矯正數值應(yīng)適當超過(guò)軸(zhóu)的彎曲值,清除軸在去掉矯直力後(hòu)回彈變形的影響;在矯直時,施(shī)加矯直力後要停留一(yī)段時間,同時在軸的表(biǎo)麵用小鉛錘沿著軸麵進行輕(qīng)輕敲擊,以清除其內應力,防止再次變形;在矯直過程中,對軸的彎曲值要不斷地進行測量,直到符合標準為止。即軸(zhóu)在Φ200-300時,彎曲值不應超過0.06mm,經過矯(jiǎo)直的軸,彎曲值不得超(chāo)過0.1-0.15mm.。
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